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導致艉軸斷裂的腐蝕是哪種?

發布日期:2022-06-15    瀏覽量:1911次

船用艉軸為軸系的最后端,其尾部與螺旋槳連接,用于傳遞扭矩和承受推力。某漁輪在海上行駛5a(年)左右,艉軸突然斷裂,其材料為35鋼,直徑為290mm,長度為4420mm,質量為2491kg,鍛造成型后經正火+回火處理。為查明該船用艉軸斷裂原因,筆者對其進行了檢驗和分析。

1、宏觀分析

艉軸剛斷裂時的形貌,可見艉軸外部包有合金鋼軸套,經檢查合金鋼軸套外表面基本無銹蝕,其與艉軸外緣接觸處腐蝕嚴重。艉軸斷裂面中部(圖1中B處)表面凹凸不平,有金屬光澤,未見被氧化的跡象;其余斷裂面(圖1中A處)的表面較平整光滑,沒有金屬光澤,存在被氧化的跡象。

為方便取出艉軸,在其斷口上焊接一吊耳,如圖2所示。斷口宏觀形貌顯示:該艉軸斷口部分區域有較光滑平坦的裂紋擴展區,可以觀察到貝紋線;斷口大部分區域為較粗糙的瞬斷區。根據斷口宏觀形貌特征可以確定,該艉軸斷裂性質為疲勞斷裂;根據疲勞裂紋擴展規律可以確定,疲勞裂紋源位于圖2中的a區域。

成分分析

2、化學成分分析

使用德國Bruker公司Q8 MAGELLAN 直讀光譜分析儀對斷裂艉軸進行化學成分分析

結果表明,該艉軸材料的化學成分滿足中國船級社《材料與焊接規范》(2006)和GB/T 699-2015《優質碳素結構鋼》技術要求。經計算,該艉軸材料的碳當量為0.52%。

3、化學性能試驗

在斷裂艉軸1/4處取縱向拉伸試樣和沖擊試樣,分別進行室溫拉伸和夏比沖擊試驗。

可見斷裂艉軸的各項力學性能也符合中國船級社《材料與焊接規范》(2006)和GB/T 699-2015的技術要求。

4、金相檢驗

在艉軸斷口邊緣處(a區域)取樣,磨制金相試樣后采用蔡司Imager.M2M金相顯微鏡進行金相分析。觀察發現有大量裂紋,裂紋均從艉軸外緣向軸心擴展,且前端較尖銳,尾部較鈍,最大裂紋尺寸約2.5mm,裂紋內部有淺灰色的氧化物。

艉軸顯微組織為鐵素體+珠光體,裂紋兩側未見明顯脫碳。

5、斷口形貌及微區成分分析

采用蔡司Sigma場發射掃描電鏡(SEM)對艉軸斷口形貌進行觀察,發現該艉軸腐蝕層表面有大量微觀裂紋。

采用牛津INCA250 能譜儀(EDS)對斷口表面腐蝕產物及裂紋內腐蝕產物進行能譜分析。

可見腐蝕產物中除鐵主峰線外,還可見氧、氯等峰線,表明腐蝕產物主要為含氯、氧的化合物。

綜合分析

由化學成分分析、力學性能試驗結果可以看出,該斷裂艉軸的化學成分、力學性能均符合中國船級社《材料與焊接規范》(2006)和GB/T 699-2015技術要求,可排除材料因素引起艉軸斷裂的可能。

由金相檢驗結果可以看出:艉軸顯微組織為鐵素體+珠光體,組織正常,未見異常正火態組織,可排除熱處理因素引起艉軸斷裂的可能。艉軸邊緣處有大量裂紋,且裂紋兩側無明顯脫碳,說明裂紋是在使用過程中逐漸產生并擴展的。

根據斷口宏觀形貌分析結果可以確定,該尾軸斷裂性質為疲勞斷裂;根據邊緣裂紋形貌分析和腐蝕產物成分分析結果可確定,艉軸發生了電偶腐蝕;由此可推斷艉軸斷裂為電偶腐蝕疲勞所致。

由于軸套材料為合金鋼,艉軸材料為碳鋼,兩者具有不同的電位,當兩者組合浸入海水(海水為電解質)時,會產生電池效應,發生電偶腐蝕,在兩金屬接觸邊緣區域,電位較低的35碳鋼快速腐蝕,而電位較高的合金鋼軸套則減緩腐蝕。電偶腐蝕一旦產生,各區域在一定的條件下會發生不同模式的腐蝕,有金屬全面腐蝕,有點腐蝕(深入后成為微裂紋)。

艉軸在服役狀態下,所承受的交變應力會加速微裂紋的擴展,當艉軸剩余截面所承受的應力大于材料本身的強度時,便會發生斷裂失效。

結語及建議

該船用艉軸斷裂為電偶腐蝕疲勞所致。采用大陽極、小陰極,或者對于不同電位的金屬連接件進行一定的防護處理,可減少此類事件的發生。

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